概述
水泥厂物料垂直输送大都采用斗式提升机,调整张紧装置后,链轮轴不一定水平,往往会发生掉链或磨偏,链条松后又会出现链斗摆动、发生撞击等现象,甚至造成停车,直接影响正常生产。
为了克服上述缺点,保定地区水泥厂根据本厂实际情况,将HL.300斗式提升机下部拉紧装置和上部链轮、轴、料斗等尺寸进行了两则改造。经使用多年,维修调整方便,运转正常,介绍如下
一、尾部拉紧装置的改进
1.HL300环链斗式提升机下部拉紧装置的改进详见图1。
1.活侧板2.回料口3.进料口4.提升机壳5.轴6.滑块7.密封罩8.滑道框9.密封圈10.轴承压11.链轮滚筒
2.拉紧装置由原来调整丝杆改进为滑道、滑块相配合,可上下滑动。
3.将原来环链提升机链轮改为整体滚筒链轮。由整体滚筒链轮的自重通过滑块滑道下垂使链条得到拉紧。
二、上部链轮、轴及料斗尺寸的改进
链条间距由原来180mm改为240m,上部链轮、轴及料斗尺寸作相应改进。详见图2。
图2上部链轮、轴、及料斗尺寸的改进
三、体会
1.改进后的拉紧装置由滚筒链轮的自重,通过滑道、滑块的滑动将链条拉紧。这样的拉紧力与原来人工调整丝杆相比,拉力均匀、链条运转平稳,并可自动拉紧。
2.改进后的拉紧装置,当链条下垂到最低限度时,维修人员可进行卡链,使滚筒链轮提高到最高限度为宜。这样可减少维修次数,缩短维修时间,提高设备运转率。
3.上部链轮、轴及料斗尺寸相应改进后,避免了链斗、链条的摆动和撞击现象,运行平稳。
4.通过上述两则改进,提升机运转正常可靠,维修方便。