1、前言
某厂喂料系统的四台HL500斗式提升机均为根据中国水泥厂设计图纸制造的非标准产品,该HL500斗式提升机原设计输送量102m'/h,而在实际使用中,当喂料量达到35th时,提升机就开始出现溢流现象,造成很大的环境污染,并伴随着机壳振动,地轮上下摆动幅度大,发出吱吱的叫声,轴承容易发热,常发生断轴事故,提升量远远不能满足回转窑生产的需要。厂部虽然对该提升机进行了几次改造但均未成功,不得已将原进1提升机改为TH500斗式提升机,除安装费,运输费和影响六天左右的生产时间外,仍耗资7万5千余元。经过长时间的考察研究和可行性分析,笔者以为HL500斗式提升机经过改造后,完全可以满足生产的需要。
2、问题分析
由此可见该提升机的技术性能参数能够满足提升量的要求。
经过我们对该提升机的长期观察,当提升机空机运转时,传动平稳,电流稳定,当料达到40t/h左右时,提升机的掏取式进料能够准确完成,并能顺利提升,这说明溢料的主原因是由于提升的物料不能完全卸出,而是返回机内循环提升。造成物料循环提升主要有下四点原因
(1)物料的抛速度不够,造成物料不能抛入下料口。
(2)料斗的斗形不合理,使物料不能全部抛尽。
(3)从料斗中抛出的物料,遇上走在前面的料斗,碰在前料中的斗底背上造成回料
(4)卸料口的位置过高,使抛出的物料不能全部进入卸料口,造成回料。下面我们着重讨论物料抛出后的运行轨迹。
3、改造情况
经过详细计算,我们于1992年7月23日对2#提升机进行了改造,如图4所示,将原卸料口降至距天轮轴1300mm的位置,并加设导流板,7月28日,我们对改造后的2#提升机进行了全面试车,最大提升量可达80t/h以上,整机运转平稳,无任何异常现象,足以满足回转窑正常生产的需要,得到了厂部和该机操作者的认可。
4、能够取得的效果
对我厂HL500斗式提升机的改造可取得如下效果:
4.1.提高使用效率改造后其技术性能得到了大大改善,提升量在原来的基础上翻了一番多,完全满足回转窑正常生产的需要。
4.2.节约了技改费用本项改造成果可在我厂四台HL500斗式提升机上推广,将为我厂节约近30万元的技改费用。
4.3.提高了设备运转率
改造后的HL500提升机运行平稳,无物料循环提升,减小了天、地轮的负荷。
4.4.降低能耗回
回1#、回2#的改造将使其中一台真正起到备用作用,除对其维护保养,易损件更换和检修费用外,一年将为我厂节约电力费用近3万元。